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安徽巢湖市焦化厂干熄焦地面站除尘器提升改造新方案实施

2019-01-14 16:05:41

   安徽巢湖市焦化厂干熄焦地面站除尘器提升改造新方案实施:干熄焦工艺一、二次除尘运焦粉系统:干熄焦工艺一、二次除尘收集的粉尘由耐热刮板输送机汇集后经斗式提升机送入粉尘贮仓,再经加湿搅拌机加湿后采用自卸式汽车定期外运。干熄焦装置采用了较完善的密封除尘措施:装入装置、排焦装置、预存室放散及风机后常用放散等处排出的烟尘均进入地面站除尘系统除尘后放散,而且对噪声也采取了   的控制措施。干法熄焦的尘源主要有:干熄焦炉顶盖装焦处、干熄炉顶部预存段放散口、循环风机放散口、排焦口及排焦胶带机落料点、焦转运站转运点、地下焦通廊、焦输送皮带上密闭罩除尘点等处。本设计采用独@立的除尘系统负责干熄焦装置除尘。熄焦罐顶部和循环风机放散口产生的高温烟气被吸气罩捕集后,首先经烟气预处理冷@却装置降低烟气温度,排焦口、排焦口胶带机处的低温尘气先经烟气预处理装置进行处理后再与冷@却后烟气混合。混合后的烟气温度小于110℃,进入脉冲袋式除尘器净化,净化后的气体经风机及消声器排至大气,净化后气体的粉尘排放浓度低于现行排放标准规定的限值。除尘器滤料采用材质。除尘器收集的粉尘由埋刮板输送机送入粉尘贮仓,再经加湿机加湿后采用汽车定期外运。风机采用变频器调速,节能。

   安徽巢湖市焦化厂干熄焦地面站除尘器提升改造新方案实施:干法熄焦生产过程的尘源主要有熄焦槽顶盖装焦处、熄焦槽顶部预存段放散口、惰性气体循环风机放散口、熄焦槽底部排焦两岔溜槽、振动给料器、回转密封阀入口及排焦胶带机落料点处;焦仓及焦台端部转运站的尘源主要是胶带机转运点处、汽车装料点处等。本设计首先将熄焦槽顶盖装焦处、熄焦槽顶部预存放散口、惰性气体循环风机放散口产生的高温且含易燃易爆气体成分及火星的烟气导入高温烟气预处理装置进行冷@却并分离火星;将熄焦槽底部排焦处生产过程中产生的含焦粉尘烟气导入高温烟气预处理装置下部进行粗分离处理,然后两部分烟气在高温烟气预处理装置出口处汇合,汇合后的烟气温度低于100℃,一并进入布袋除尘器净化。除尘器采用离线脉冲清灰方式,滤料采用材质。由脉冲袋式除尘器净化后的气体经风机及消声器排至大气,净化后气体的粉尘排放浓度达到现行排放标准。脉冲袋式除尘器、高温烟气预处理装置收集的粉尘由刮板输送机送入粉尘贮仓,再经加湿搅拌机加湿后采用自卸式汽车定期外运。 由于装焦是间歇性的,对相应吸气罩的管道上设置了电动阀门并与相应工艺设备联锁,在其不工作时关闭阀门。为节约能源消耗风机设液力偶合器进行风量调节。 一、原除尘器设备参数:抽风量800m3/min;入口含尘浓度15g/m3;出口含尘浓度<50mg/m3;烟气温度<60℃;除尘器型式为负压式反吹风袋式除尘器。风压4900Pa,电机132KV。二、改造后参数:1、型式及室数:新除尘器为低压(0.3MPa)在线式脉冲喷吹袋式除尘器,共4室;2、过滤面积1600m2;3、处理风量,全压5000Pa以下;4、过滤风速0.6m/min;5、除尘布袋规格及材质直径,材质普通针@刺毡(没有覆膜)6、除尘布袋数量448条;7、脉冲阀TMF-Y-76S共计32个。煤粉碎机室除尘器运行效果:本次改造主要是把焦化厂煤粉碎旧除尘器改成新除尘器,风机没有换,风机的风量,全压5000Pa,电机132KW。改造后由于新除尘器本体阻力低了(设备阻力700Pa,运行阻力300pa),使除尘系统阻力大降低。可节省系统风的有@效功率百分之30左右,具有较大的节能意义。新除尘器与旧除尘器相比,过滤面积扩大了百分之68,除尘系统风机风量提高了百分之9.8-20。运行阻力300pa左右,地延长除尘布袋使用寿命、节省能源及作业率高、维护维修简单,可较大地节省年运行管理费。新除尘器出口含尘浓度小于10mg/m3,有利于改@善周围的环境


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